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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水7 S5 z( s0 r% {; }
        & |& F) R, L+ l/ t' S
                 r5 M6 {0 W; _) n+ }9 g
         
& [+ j5 o, ^) i9 D' P9 z( I# G" h; L            
7 r$ z0 v& l' G, m              & u) y/ J) u" c6 _
              " |0 [; B8 A7 ]# k6 v' l; r
                      / N* H- n+ S& T9 M& K) s* _7 M
         
  `( e+ E* W9 i9 z, F' A- \8 k; w: \          : u, R6 K, G5 z- f) c1 d
              
3 F: r+ c; `  h  W$ |                          & ~( ~+ r  o* o! \7 D
               
# O/ C' b5 }2 o/ O# K- M  c# y% ]/ i# x

4 C, c; {3 }$ l0 {% `" Q2 F3 w7 v! u: [0 l' s1 F( b) U
1  概况 2 B9 g2 J5 d2 @. x" f% q* g
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
! g$ I6 [$ H0 E2 ^) A3 p3 l9 T6 Y( Y- U

. L4 ]& ]7 S/ R0 `9 y3 D3 O7 t' A# @' b/ M4 y- e5 z
表1 废水水质情况
1 |5 B0 M7 i0 U+ v$ E. g. I9 O1 N6 Z# k, R
6 q. K; q0 Z8 r

- V5 X' E( t) t# \8 R项目9 ]9 @# g& X8 t3 k% u

& }$ O- E& s, q6 HCOD cr(mg/L) * j5 X8 J$ x, u* p

) z; t) L' d. v3 P; aBOD5(mg/L)
  m, o; m* m" _1 S4 `2 Q0 A' A3 `9 k. \2 e9 i4 k
SS(mg/L)9 C/ Z/ ?* I# j7 }1 b7 o
2 i5 I8 `% T, l) s9 K5 y$ g4 V4 Y5 x/ |
  E' r2 G: Z. @' }
洗米废水  y: h$ V+ [9 i

% X0 v2 n9 \/ T1100~15000 k* h0 m6 g1 q& y
$ i) F) O1 H' H& p; |; x, q5 f/ o
400~600
9 V# v5 c2 l( b0 D3 y, f
* E3 B# v/ n3 m, d2 y* j& y150~200% z' d  u" x# n# H
2  工程特点和设计方案   {0 O# H3 q* i$ j% n" H
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
% }7 G4 N$ r1 ?) A! s3 G& U5 B8 O3  工艺设计
; K3 ~( Y0 ~7 x+ e) H$ v' f6 ?0 q3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
# g1 `# `; L8 G# R$ K. g
' H5 C3 ^$ ]  t: F( z0 K. h* [3.2  主要构筑物和工艺设备
) }7 [/ C5 J+ T4 ?+ c+ w/ s6 ^  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 $ C( G: D- _) Y! I
3 c( R; [7 E, _' C  \8 @

& [5 X. v7 C5 I  F
% Q$ c- N$ u9 Y( ]% R, ?表2  主要构筑物及压球机一览表 5 I; p" q7 i/ n

. w$ @  c4 e0 z. G% S) s3 R1 y! E. e

/ a' I/ r* V$ D& `& H" P2 E5 L序号. f6 F: r+ x' W5 i% {3 Y  T

+ O' t( L, l6 u名称" h! j% B) G& K
' T  e; V/ m7 S2 W
型号、主要尺寸
9 E8 M/ k6 t( \: M* f6 K6 f( ?
1 A& ?) d) j3 J( i0 R0 s8 }; {备注% {5 w1 ?& B. \& j* y, v! R2 `' T0 Y
$ v5 V2 v* }, \
+ U! _: _: x4 X$ u$ Q' @
1
' U, _+ a" i- \, |* m
. U: ~; l) X! {4 Y& ?4 i沉淀池
" G% h. F' J) r# p2 g
0 E# b, x# O! ?钢砼4×1.5×2m9 y3 ?, |) M; U* _  C0 [# d

7 Z6 e: d* C9 q4 R' {HRT=2h" T2 n: c; U6 c& Q0 S

" W- w. T% k% _% s: n  B9 R, z+ ]$ y; f7 ^3 m
2
- n, u- r2 _+ |2 d
) }/ j+ m3 u2 d! e# a2 B4 f8 o水解酸化池
: Y% `. ~, q+ P! m
2 K6 ^& X8 i+ c. B9 ?5 j% r& B钢砼4×5×2m0 ], T% f! L! c, S6 X0 y+ m
; C% b+ i  G) D9 s
HRT=2d" U$ m) G' D0 i7 i
% y4 }: r# ^- {! M7 P

2 ~/ `: ]8 h+ j0 f8 l3
  A, L$ S9 ]. ^* [* ~. `
6 k( q0 c6 Q% h* {SBR反应池* i- o1 `  v: H% P
  N2 E; b( ~  T" _2 n6 S1 r" i5 P
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
0 w9 B. `2 I8 X+ |7 e3 e1 o. b: \; c6 P
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
! p, F' N- F8 @: ^9 E# G' n( _! v& z6 {' Z) X

6 c, s4 W& k/ f" s4
, l( u2 @) }; i; ~) |& q
( c8 S/ u5 ~& H0 h. s& c鼓风机房0 _% i3 n' _; W7 V! \: C

5 S& @: l) S9 V. G% M% [4 x 7 d5 ]* K+ m9 V; ?' i+ v5 H- Y: X

1 E/ i1 {* Y$ G" d& Z! }5 h利用原车间/ Q$ I# A% d. D/ Y0 h; V% B
; _5 [6 O/ b/ z. p) w- \% V+ R
4 g* Q6 F9 [  a& b$ T9 L) ^& w
) m, j2 G' I4 r
表3  主要工艺设备一览表
" I9 M# L8 r' {$ [+ W; Y5 a9 n  K! \' k/ O" E

7 F/ f9 k5 K, V' c. l5 J+ T( s1 G1 n2 p7 d. N( T# N, ^+ r
序号
. m1 T; x% a: O" I$ I8 K& A; X; g! C( c* k: {
名称* ^, K% z' K1 }5 r9 t
, d( O  `  V) |' d' B! A, l/ l- S2 ?
规格1 ~8 ]0 ~0 x8 O' a+ e. G" @

& {( q, F' p% z) r: v3 p数量4 m8 _" R7 ?, G
2 e0 G: Q, P4 l
备注
& z2 I9 |3 D4 e% f) @- ?2 B' s& c( ]  K4 O5 h: R+ w: S
1 l( B* E, v$ \: a8 U' t. ~
1* O* z0 p3 t& r
% O& Z/ t/ J* {3 z; K8 _' Y2 H
污水泵
+ d( v. }" |0 A' T- Y
# E9 [) P. W, G+ j50WQ15-15-1.5
3 R/ o* X' I: {! ?7 L: t/ F9 c
2台
3 e! }4 ]* b6 u, M( o% z+ y# V' r2 e0 y! L& ~. n" t

* e, n0 _& v0 B/ {& P
. Z: R# n5 I7 x5 O
7 x( v! f0 h4 ~2 |2% \1 e. j& p. D  M" G) g5 f
3 X/ ^9 `4 h, l1 Y8 O
曝气头, i, X- l. J- L, z1 c

- v+ w+ {" t' H2 {/ vZBK-A可变微孔曝气器
; U0 Y, x; i* e2 _$ A9 q1 N) H. k6 T5 `. j; x
50个
3 T/ C% u% s: H( E8 A/ O; T  N( C9 q8 |5 h0 u
1 T# B: u0 z0 N+ |

3 c4 u0 T+ b2 H0 C5 M. c+ u* T1 u) {% [1 s' D6 r
3% q! n: [5 K5 o! |4 u) i
2 r4 J- a: x; C! m, E
罗茨风机" W# Z8 D: a( ?/ K+ [

: F6 {2 u* H: P& L+ I, pTSB-50- H" \4 H8 n( ^

  y3 G- Y" x; n, o& W" J2台
: L0 i# i' e6 J% J1 W2 S
7 F& \& R1 ^- p4 t8 Y- X" MQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 2 Q" d+ I" ~) c. S+ Q
) ~/ r% t" o- l4 Y+ n; w6 l

: L  E+ N( ?# f- k44 Y; Y+ M, B2 W7 W, s

- \, f- F# m! S4 B  }# y止回阀
: j( O1 V1 e8 h+ h; W' d5 o$ X# ?* [3 @( }
H44T
& G8 Y) s0 L- F% t
. T, M# ]; ~  y  R& Z2个
$ p0 W& ?9 s- y0 M
7 _5 `1 \% n  S# c' c
  Y* o4 P5 \0 k- @6 J2 \
" {2 Q7 u, A4 z/ [+ ~* |" P) g1 H, U. {7 F& o7 g9 V
50 z% s  v% k/ Y, X* H: ]

( Q9 c8 Z+ w! S# k球阀6 M3 H4 Y- Y! Q$ @) g

2 c$ d) ~8 u+ Q7 {/ e! \5 H" K$ p6 HDN150
8 ]' i! l/ m0 ~& p: c* a$ P& l3 f; u8 {0 A; Z, y
7个
  g! B/ _& Y' i. {8 x5 d5 r# V% N1 m2 o: U% ^6 ?' M
6 [2 J+ M3 w4 p/ d6 m8 n/ q
4  处理效果 # [/ o. z* u7 `1 k9 N0 i
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 + u& t& r/ s& D3 `$ X. o6 `1 X
0 r) X0 I! r6 Z  O+ O* }! X$ M

0 L- w9 X# q% K& Z
7 k) H: l, H) W表4 废水水质检测结果 ; Y4 U  S5 W; Y/ ]
. ~5 T! t" v2 U3 L8 c8 V

; a! v7 b. x! d8 @/ K' ?7 f
0 t2 M; }8 Z/ p  J& N 水质指标' P9 q$ f2 J* [8 ]4 ~

. a7 b. Z* h- g5 L& C- ?5 f$ zCOD cr(mg/L)
! P1 h" P  ~1 M  j
6 P2 Y& y$ n& v1 lBOD5(mg/L) - O) N8 c7 a- M# B
; v: x- F6 k* z
SS(mg/L)
& C, e' R' q% v1 X
/ [6 L9 C! M/ L1 t6 J
: B8 F4 _: e& n$ V: Y. J$ w* ~8 j- L进水6 C$ x: l0 t( R) A$ o

: P- K' z8 X$ g# O2 g' r6 a15002 R: K  O' y$ M  e$ N3 C& ]8 I
; e9 ]9 p' ~; y9 J3 N- Z
500
" G# D) W& N3 s) r
  }' V& Y8 _2 |& _+ e9 W140$ q3 ?) h, z2 q/ ~
# P/ T: x2 o+ L+ n: z% t

- A8 G$ J! P9 k& {! H6 V5 j1 c出水
$ B0 K- Q9 n; r2 k: f1 [+ k
8 P$ i$ I% N! t. u9 N& B56- s* z4 {8 [) q: I, ~. F( i
) \% _7 u8 m3 G0 W" z/ k. t
18
. n9 U1 j% [- `+ _% P+ i
1 ]' d* ^3 H, J8 [, u  u8
- K' y# D  V2 M3 K. D8 y. e* R% O3 j8 c# d" p/ v/ ]: f5 E8 S& k
( K- Z, ~$ d2 K; h
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
/ j/ o% O8 D7 {5 Q8 j4 H* s! e* B  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 9 l- g3 e  a1 v
5  讨论
1 p8 N9 T' Y" U0 A+ d5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  - L7 F$ V* i! ~# E. [$ T: A; r
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