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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水2

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发表于 2010-2-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  注:表中数值均为平均值。
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4 s& N' J! G' D   
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   ②问题的探讨5 g7 U1 Y& d7 D! b

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! \* [7 S# i, o' Z, e! Y; l. o: t& _' `6 D: Q! K

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5 ?9 L. S8 b! W9 i: X. N5 s  工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。2 j  h+ o( p. `# S1 u0 Y0 Y

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* c9 A1 d; D) P$ \# @" `+ C  2.2 铁床
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+ p/ Z  P; f- H- A% x0 _+ f( I3 `- e  R6 Y' L# @8 F

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  ①折旧费为0.86
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' ?/ P/ x! m) h! |8 ~* f7 s3 Q8 [! B5 Q: t0 w
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) h' k  U/ z6 L5 ^$ w# p  出 自:《中国给水排水》2001年 第11期0 d: g$ Z! D0 Z: Z5 P. s

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+ {  ^& ~/ r$ J7 F        Fe-2e=Fe2+(阳极反应)6 Z& S0 K; ]# [. ]
/ j' i# ^- |* ?2 [4 F
7 A9 K, X3 Y9 |5 y% r

7 t( b: i8 N4 J3 n' {  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。+ U0 i: u3 j$ ~

" s( m5 S0 f5 b) S
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' s; W3 B4 t5 Y! R  ④药剂费为1.02
  h# z8 J# V; d' O8 r# u    元/t;) B- ]' Q1 ^9 f5 I, i2 D0 V4 p) J
# S# b. K$ x6 i  z
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1 Q  V# y( C8 `. b" y  c, J
   a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。
+ c0 @5 I' |& X& l2 a5 \, W8 S/ T2 R$ i3 S2 N' R

+ |' o3 W1 ?2 d- A
1 l2 v; X4 ~( c( u! g   当有氧存在时阴极反应如下:0 ]& s; D6 p5 j/ G& l7 ?
' p, K2 E0 f8 R
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, _& w; U. ~: J0 ?& a8 A) ]   原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。
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7 V6 }# T3 m: D+ E5 e0 ]6 W: `; P5 `
: o) |/ c) A2 G
  1 C  D3 s( j' ~
        E0(O2/OH-)=0.40
+ a- a  ^. r# x& T    V( d9 k- j6 ?4 y9 u% K  Y2 o( R0 {8 Z

) H7 o+ u" v7 F% d& n  A- P% ~3 A5 q# A' b

3 I* q, B: M& ]- z   铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:
8 C. P2 ~9 P7 v: }
& V" W; d5 J! N7 h' U
- b* Y! ]) u2 X& z/ `# X" B  B0 v; [, |0 E3 M7 H
   为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36 , |, [% Y- I) G! q1 ^
  d,HRT为30 min。
0 `. [! b3 S5 |( v2 R. k2 {
, |: V( H! Q2 t2 f3 o1 ^( ^* j; Q/ c# T7 e" Y

+ C/ ^9 d0 A6 q; ?( e9 O" X  0 q" [: t# Y. Q+ r3 K, [
! L. j6 b/ }$ A* J7 T

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# C0 e6 b; T) X' G$ P- e8 p* D6 q) A' u. W$ w! Y9 i1 c3 z; x
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  8 K! B. u* ~" ^& \0 J% d) H
    2.5 砂滤罐
0 \$ {/ x& K/ Y& q
  r, a' r2 p5 i/ O/ D* l
4 S: `; q5 z1 m% P5 G, a2 k+ j( m
  ; P+ l+ a0 |1 G6 U

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' U! K$ s' U. C; H$ P, t
/ n. a8 g; ?+ F  x) A# e- b8 n; {! E
  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30 1 _! J( {9 d9 l) P6 c3 N$ ?
  元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。
+ E5 F" s: m4 o( C6 r; p4 b( m6 f, T
; n5 A2 A8 p( V' y9 ?% N' K6 f, l% c5 q- x

$ p0 g8 x; Z# V$ v4 l  表1 处理出水检测结果1 }0 Q; N3 e+ D9 @2 k
3 S3 J) f4 X9 s! v- Q

6 G7 U2 k0 l0 O% _1 w8 v+ q. {. H/ C
  
) w4 V$ i# P, q4 W* P: X2 t    2.6 活性炭罐/ c) ]6 k# b! p5 m, p/ H; B' L
2 M5 u- m2 B3 [3 M' n5 I. Z2 ~
# w1 V4 U( }+ U/ A. d

4 G9 H' J3 d! n2 J* y  3 处理效果分析
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! H! T8 @" h  R; T4 f+ r$ A, h

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, M. M8 ~7 h. E- a' E/ u
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    1 原水水质/ w4 x2 k* v% M: t4 Z, v5 n
  
, D9 l3 L) E% ~6 q4 t! z  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
+ ^! I* A2 s8 d" v6 Z   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。( i2 D2 N$ y6 D0 }5 H' ?
    2 方案的确定
9 E, e+ I+ V% Z0 W: y. V4 ]- y  
: o2 v2 ], k' i  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......
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6 O- j; L  Y( B; S5 u0 S0 Q, O) k. {0 t  [. G
  e8 Z" y8 e, z
  3 h  q+ U6 ~  _# Q. `+ |
& ^, [1 b/ |3 K8 d
9 u3 R8 w* x6 K. c0 w! Y
  采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。& A4 S2 n" |) c+ K: S2 M
0 _: @0 r0 f# x) V

9 m) g6 Y$ ^+ ]3 n% ]3 S% `; Y! V
- t3 h3 \9 @( o% \: k5 }1 C3 A
( v; |9 \! }" k6 g- K$ p) V8 @* Q1 Q4 v
6 w% Y! {, u# u+ |1 _
  7 d) [) p! y% h6 Z
        O2+2H2O+4e=5OH-- B6 ~3 F1 J* r+ V0 O/ e* C" E

- {: a) w& ?  I+ A  r* x' l# y+ P+ U1 C, c$ e
1 W) u& u0 R" O8 U) L* {
  3 U' P% l2 q# l5 g4 U7 d! ?

2 w( K; t- w) W9 q" [$ n# p+ c
0 u0 h# l8 G( r' e( K8 G  
4 Q7 @( W. n6 x0 Q3 {" w3 G        2H++2e=H2↑(阴极反应)
" I7 V# l: Y; o9 d; R
4 I& S  q5 \5 }$ `; Q4 N* ^# T" O  v' d3 h6 u; Q2 T

5 w2 z5 e( }) k1 g, k  ! _7 K* {) s9 c( `- P

+ M& t$ a) Y6 S7 D# h7 @5 s8 }6 c5 m- j- N; I5 _6 P1 z
  
# v! z# _3 S6 s# a: F. K& g) Q
$ j* D, [) _1 z5 x
8 X8 I* P0 ~" B/ J1 v! U  ⑥活性炭填料费为 0.65 : s9 e1 F; E- d) w
    元/t。
. K+ O6 y; h  O3 {4 Y4 t
3 \/ _( k3 I- t- n& w/ ~- F
( Z, i6 t; K# b+ P* E9 s- q' [  D% B1 F; Z4 ~9 _& h" _
  
7 B6 p- s: y; R' o( A" X    2.4 气浮系统
/ q5 Z9 M5 G- a9 E; ~$ B; j* D% v! R4 h; R$ M1 y# u

4 S) w- S+ Q, u! q9 ?3 a( e6 k) h5 `0 a0 ]: c$ t. `+ _
  $ X- T5 f/ y7 O, g4 d+ T
        E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V
( _2 j6 _/ c( n* m3 K: _7 Y  w
/ d: d6 z* {% [* W& [3 u
/ A/ O! I. O$ Z% }( Z) X  _/ \# V8 L5 j$ `: P  d
  
( Z1 h. M. G. }8 A' R% ^3 o
) ^) {0 m% n& T$ g  p1 F5 X- j8 W
* i& O! C; y( A" W( s/ x7 S* o1 R6 a
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* ^1 Q1 S$ _. S, W, y0 V/ ?   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机: x' r3 p/ `+ J6 l3 H/ [$ \
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, t1 |. S, m+ q' u) g9 c2 T+ r9 D% |% ~( H/ |: L& m
   从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1 # [6 k/ z1 g* c- }6 o4 I% N
  h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。  x$ u5 K6 O2 H( F% z6 s0 s
( b* R/ R3 s" x

& e2 f( x1 v+ Z$ j) k* L6 o9 j& O( H6 p8 i) A

6 y3 t( n" D, P5 \9 E6 A5 R9 S+ ^/ U: ~, I- U# x2 M
  F" a7 {8 O1 m$ H
  5 t- b5 t% W5 ^) J( g# }& k
% z0 l$ P4 [% g( {4 P1 W$ @1 @: A
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' P: y8 N1 |  `0 v4 ~# Q2 c3 U
9 G$ m) B$ k* J) e2 N# a) L, @! A  U* |
  
: f  i& A3 I9 v6 ^% K" Q" k  Z4 Q8 m7 s/ L5 ^0 p: w

. e; l9 t2 W- D% a2 }( A6 D
: D5 |8 W) ], `0 V+ q- Z2 ~# S1 Z   加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5
0 @5 A; s3 d& t  }2 i0 x* X  X  m,HRT为40 min。
# ?7 @; L4 |: M, b0 ^- m
+ m) x; N) J  `2 u' l  P) d' B; d/ e* T; H
1 e0 L/ a/ K; ]" \( k; z7 S# U
   5 y1 W4 c2 ]3 j7 h5 L
   
8 {. `7 u6 S7 u  ( n: Q% q" I8 |5 ], r7 I. H, O* p
     7 s/ s7 c  c0 q) Y
          项目
2 E& h! e1 y% I1 z) d! ~! O/ H          pH值
" Z5 P, z" X, Q          COD(mg/L)& G7 ^: e! }! b, v+ a
          色度(倍)
: Y: u$ q8 @  g) u% H5 u          苯胺(mg/L)
1 N) F2 `. \- t0 w- B   
* P. ]1 b& p# Q3 p     0 p! ~7 \( y3 x( A4 N$ F1 w
          染料; o2 D3 V. T0 A1 s- {* H3 n* d" G
          中间体% [8 W8 M) t6 C
          染料5 u* g0 v0 {) J9 \
          中间体1 o+ ]5 S: l% T1 ?( g- y' q* ~
          染料
/ S; I- m/ B4 U. U0 v2 s          中间体
! [+ r! [; m9 H! r          染料* `. v% g5 V% E! B0 _+ p2 J! x
          中间体
4 {) [6 q; f$ @% f- H    ( m" G1 {7 o, S& Y
     
# U- U* o& O2 m/ y* x1 a          原水' B8 v0 C2 R, |. w, h
          7.89' G+ z4 m1 O( i& P0 Y0 {
          5.00  U: E$ z4 E9 E2 X: P+ v+ |: ]6 V% ^
          7981 F/ r9 }, M/ L0 n1 n* C
          810( D8 M' @6 p4 K
          4050
7 c% d7 I7 q& m& f6 }6 Z0 o. f          3000
2 P7 {4 P+ f* }' [8 |/ i4 A          10.95
2 `6 B* ]( R8 G          9.29
& x+ x( g# q( K) _& v+ I* D   
) L- B3 d% Z) |+ u: O) I     ! i* H" F. i" j
          铁床/ {# x: V+ V5 S
          出水
6 f: w* ]( ]6 ]9 C7 N! k4 j3 M. u          7.93; j% a, j$ F4 b" v/ G! F
          7.364 t$ U. f4 W. Z8 ~& T- p  [
          786) ]7 ^9 ~' `0 P1 K- `
          791. B7 e/ N8 G1 ]$ r5 V1 U
          1900, ~; }( c4 E) u4 k- F) r8 y
          1000
" s7 t6 `0 X% g; r) f* [          29.08
& e; O# z; G  M- l1 n          19.12
% ]* W3 D& ~& h2 @( ]   
& t9 D0 @$ g5 @* v. M     
0 B) Q! ]) q  O4 j# L          去除率(%)
3 O  }% v. e4 ~2 J5 s& m( P& D, k: d        / q8 _- H6 F2 q6 R
        - u* b7 g9 W  {- G
          1.5
0 n' y. ^3 y: T& J& o' J5 y( R$ C1 }          2.3
9 Z6 H  F" B: q8 Z          53.13 B( l8 M; r* r: h) `, ^+ T5 h5 \
          66.7# p9 Y' v. g" r0 T8 s' u! j) d
        , G1 d" i. j9 x4 v- ?: Z
        6 }4 u2 D' D/ d% z) M; ?; o
   
0 R4 C/ n( H+ o/ v: C/ {7 h     # a/ h! N, \( T9 t4 A5 P
          气浮池& B5 u: p/ H8 [5 _* k' l
          出水
# L. L5 \3 X- @          7.56
1 l5 x7 a" z! t4 i5 B          340
2 Y6 N/ @: t0 G% x$ X9 ^! w: ~          1109 M0 ]8 d! l6 M* M# h
          1.793 g2 ?. l" n6 T- U  [
    5 v; ~$ T8 s4 l/ ~+ N5 A7 A+ E
     5 E+ V1 X! x+ W
          去除率(%)
" {& L, s% v0 P, E3 e# b( p; S0 Z        3 f8 `- B9 v7 b; Y3 U
          56.7
5 Z" L- f4 U- I( s, C; q5 P          89.09 B1 ]: Y9 q2 d7 K) F
          90.6
" h/ Y8 F# J# _9 |    + v1 H! @$ i6 {  e8 U% {7 s
     3 d2 O2 A8 v7 r0 G4 c: r
          活性炭罐
# O; e2 Q+ x- I, n/ b2 g' I          出水
  J* j2 d$ i- ?5 ~. D1 |          8.097 d' q2 m  e$ v9 b
          141
$ y* o  g  ^& e6 U2 t0 b          117 n4 ~$ l' I8 _" u) P
          0.22* v' d4 c4 T2 e0 |
   
( a- j+ s* a8 ?     
+ Z: T) b* D+ Z# c          去除率(%)
2 C: m* r" t1 v) W7 Q) D        . \- O6 f! `; U* ^4 b. V6 P
          58.5( ^% T$ Y+ e9 |0 y# n
          90.0. H  E$ K0 v8 @& R9 h: j- X$ m
          87.7
# S$ E% h& \2 }2 ~- E& _1 p   
9 y; W3 E4 ?. T, Q# Y5 I0 P( |0 \     
$ O  j; S+ x, s# U5 u3 n          总去除率(%); B& i. s1 r$ d) _3 D7 P
        
( T, w$ P' w- r; a& f4 R8 H          84.0
! F8 `; [( P/ A8 B2 }0 p) h* P          99.6+ c/ q# K2 w' c& s
          97.6
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* a' T  K8 ~3 N3 z) U7 x5 M  
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* h0 _9 ~2 B* q5 ?4 Q
5 S: o7 ^- U% b2 C- w  k! ?8 c, \: C$ g' Y  w- ~
/ K" r* X& y( @+ c* {5 l
  对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。
$ j; `! d# E8 W; {
' D$ A4 R( ^* p; L) e5 |1 B8 |9 f' c
# I& \( {, e* Z1 `, M
  4 K% L/ S% I  }8 Q1 L6 N
% j. W) ~! x' f# M1 o1 U; Q" S+ n

  S1 `$ U; n/ j* z   设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。
  t/ E0 \& h7 \1 G, L6 Z* n4 h
1 ^7 q3 F% j, p, b
/ W  ?# I' }! J# q8 k
- L8 b2 K( X/ I3 E' I4 Z# q3 T6 y4 [
/ ]$ q+ a4 F' _) \+ I" K+ e5 G# n- f3 V

3 b6 ~; X9 V  ^   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。1 v9 V. d  t" S7 J5 c
6 m: f4 y) J% N
5 `2 ^; x) e+ Z" H- F- t; l
# F7 [; J( \" y; @6 I
  ⑤铁炭填料费为0.22
5 T4 w+ L' z8 N    元/t;0 B+ c' B% w' e  j+ _4 l, ^

0 {3 Y9 G$ D) I5 ?7 w! `# ]$ a9 o, P' D* v" M1 d
& B. P: N& v- V2 j
, V5 {0 i* d8 S! `" F, |

1 e9 |( w$ o, l( H+ x0 P) k/ [8 E9 T5 A: u, H
   b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3
! O8 M4 N6 S; H) h1 x3 U  h。. j! [) [; @  k6 B+ ^

, l5 L) O, i) F8 m& u% S  w2 g' F+ f/ p: ^% w9 _

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6 @2 P% L' k* }( P, X) d5 V9 I9 D  O
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% i/ D4 ~2 a9 R: I1 F
, K5 @6 H( ~/ [- ]* [  Y7 k4 r
  9 F9 W9 x3 j$ T) u0 ]3 B# z0 T
    2.3 混凝脱色系统( h1 D: |6 K3 `. S

8 t  P' X# Y6 r
, M+ ]( \+ U- a( w7 y" Q/ i# e  Y0 D, C3 ]* J! \
1 a5 j$ Q; o7 M9 j' q
7 f6 z. t* S4 V2 i+ x& Q( }  S% P
) i. f1 t* v7 Z# I- u

& F" b, o- I5 I" J/ b4 x% @- c7 x8 ]" I# {3 T, y$ O# i

9 ?% v- p& C- D( {2 I  ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。: r* @# W, L1 _, _

- n5 a) b: M% V. ?
$ u- g. u; L, F( V5 _, W9 i: j) p3 |8 l# t
  
: c8 [5 a! Y" g7 R4 }. W
* Y& d2 z" w' u& j- h; h  Z; R9 O) C* J5 u# t
  - |4 N& t1 e+ ]' o

7 v. h0 Q' U; Z+ n) k7 @, K5 C5 c- {  o2 _& v/ |4 m2 E& s
   铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4
8 j& c# c6 W: ]) d3 z8 ^; ~; L+ q  min。5 \& t, k9 E' |! ]& u$ l

  K, g1 r# G% {. H" `, f( B$ r9 W$ m) l* Y- c& Y2 \; V
9 Y  H( U: ~4 S2 k
  ③电费为0.49 元/t;& ]* C" n2 d: W+ D* [: O: C

# q, A+ W' r, c
. R7 u5 l7 u* W4 P) p2 J% [5 {) }! L) C9 _) S7 p5 `4 ~
  2.1 调节池
& g% q: L6 `; e# ^* p* w8 [7 `0 Q- }0 o7 z
) \; X! }: g: a6 D, J6 ^' t5 }
+ t1 [' ]* {6 }$ w- t
    s( J# w. e- p
  `9 ^0 }$ L1 ~6 `2 N
9 U& F- q) N* G5 j/ n% y
  
; u) R5 g1 Q; X2 C        O2+4H++4e=H2O! `% O$ I0 o3 s7 k+ h+ X5 ?
& n. F' |1 M* `& L6 W4 c

( \2 W, d) C2 N- {% F4 B
8 h. J9 g# i6 [3 I3 r) ~+ B  处理成本为3.51
. b5 ?8 b5 }# y" _    元/t,其中:
! V" K; j7 Z+ N# h
, v: f- G/ E8 d7 U4 u  v8 i7 C( V1 a

& L; F% \0 p/ U$ g  4 经济分析" A$ D! X" G! k7 F
; ^& V6 j% v# p2 X- L
! N2 `9 _! e3 I; O' K9 h
) b- U4 {/ L' p$ E
  
* {. c6 I( `, S1 L; l0 K        E0(H+/H2)=0 V
- w( S8 s( b; ^
! X" o1 L1 J) V5 I) q3 {4 f6 w6 \# O- Y# c8 ]0 k4 |

, g( A+ ^$ @/ V3 \3 Q; f  2 方案的确定. |6 Z! r, Q* D$ o. ~/ c  X

& J) G( I# A9 x, k2 [; z# C# |
8 O& b8 N6 ~" G- h6 _
) @' a9 ]3 P3 F7 p& @7 W$ L. |  ②人工费为0.27
* k1 H& ~! ~* P, m8 w1 |    元/t;; V6 }6 N8 Y+ Z5 _

2 r0 f: e( U8 v% h' j7 D
' H' W2 T! a9 ]6 Y8 T( ?% j1 W' O6 E, b) d9 J1 O9 k  X. Y, n+ T
  1 原水水质
$ N( {: k/ D" v( O  [+ }2 X/ J# S" O1 g# Y6 P5 t

- @5 j8 O5 |" c" s) R! }( `5 ~/ G3 S7 R& C$ Q
  从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。
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