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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水$ n" ]. }) y5 n5 l, W* N! X& W4 n, S
- k1 P3 |+ v0 Q6 w: J2 e & s( C( i, O* {
, @0 R# l0 \ Z2 l& C; n
; s+ e1 m' a9 A' ~% c) `2 g
% b& ^' Z3 n2 j ) P2 C) ]3 ]5 r9 a) h4 F
- |; t# X( Z( l6 |% A( }+ D" ]
1 G# e% K- R- o4 }3 I$ M/ e- e5 e1 u* P. F
$ x0 L) N9 o+ t( [4 e% ^- W l5 z 0 |3 a* G0 Z# U0 R
& h' n% V5 Z; ^/ t& F
1 {: _& p* U! c7 S8 ~& x. ]/ _# Z
0 c1 ^- T J' D# ]. M' L2 t% z4 R
+ G5 s/ o3 l6 f. V1 L5 V. h3 q R0 ?2 m3 \9 t. E
1 概况
7 s3 a9 I, e. [2 n, P. H5 m& h% D 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
8 H( x) D) w6 Q. Y0 I
8 S' k4 q. ^! x3 w. W/ U) B. v- n. B9 D, `4 ?1 C4 _, M- _
2 E- h0 _. I& q- C0 h6 H
表1 废水水质情况 $ G* z4 K' U% H( Q' L6 z
% [. r1 z" F7 y. E& t
A# \ R5 \4 q6 R, d/ O4 F- w- a3 J8 _4 _2 g
项目
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* m( z$ ]0 R; Z% A$ \5 O* e% jCOD cr(mg/L) : D3 t/ K; R% a
! d9 X' h+ L3 b7 b7 C) a3 _BOD5(mg/L) + m2 H, g$ V9 g) Q4 @
- o0 R8 n7 m! W) q7 e1 K
SS(mg/L)
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5 E' [: J/ f) g) v6 Z4 O& _, K
1 `2 k- C% B! t+ M( C0 B洗米废水$ ]$ U3 F) g: L( t( [% ^% n3 b
& E( ?) c# d7 F; B) A4 ?+ ]1100~1500# i+ ?) J7 O% W1 O# D- f
! T$ p9 V. l4 q( ]+ y* ~9 h400~6008 O$ g1 Q' s/ v8 v
3 q- y' b& N2 V7 ]
150~200
0 m' y8 P/ H4 j0 B* @) v2 工程特点和设计方案 D Y) C/ M# [: N* \* Z' o
2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
, k3 e/ z7 W7 y+ c4 P2 ?* \+ p3 工艺设计 " {* h) `0 \+ n/ p1 t; A
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 7 m$ ^0 _# M. ?8 A( A3 C- x, I' I! g
6 b! X( R5 ^+ E8 j5 ?3.2 主要构筑物和工艺设备 1 ]" E3 M S, V9 k
主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 ! F$ j0 {3 ]# Z# S! g7 S& l
8 B) _2 V: o# e" M8 s8 `
; t0 g* q4 l' u, i
5 C) W; i/ i# |9 t表2 主要构筑物及压球机一览表
3 @' V H) ~2 }2 N" H
! Y5 ~; X z. a" Z+ C+ M
+ @: s+ I) \) f" H) u' O
{7 {' w) M% R& l3 ~序号
2 Y8 t( n9 {* c7 W
) t1 k* d( I) R) U* E1 S7 d4 M名称
% t/ R+ {& `, _; x' v0 n! e3 H% q
2 |, ^* s4 u) k* N2 w2 H/ ?型号、主要尺寸. X3 H0 l$ w! h8 _* s) a t
# e& G& g- u$ H: U! i6 R
备注
5 r" m/ k. s: f0 j
& e" i) I- C" Z; U4 ]2 l
& O) u9 \6 l! g: l5 f9 v1
- |% G' d# S4 z h
. Z3 H( }3 n6 {8 L. C0 a沉淀池" |9 y; m9 E8 f! Y( L8 V5 r
4 E5 @4 B9 h3 x- k( D1 F" [钢砼4×1.5×2m
9 k: o( K6 r$ ~4 e4 Y4 P' x2 P5 g* g% V( Q9 \; q2 @/ f
HRT=2h
% i. w; U. p8 l/ b+ e) M) m2 P
3 ]9 ?+ E/ C7 ?1 ]% U
4 q- @3 ?; e# \! v27 ~, j: a1 L1 g# Z. Y7 f# ~/ S. W
0 F, r" k8 B) \水解酸化池
3 W9 g$ X! H3 e: O. _
- \' V6 r) o, ]4 Q钢砼4×5×2m
. v! {0 I7 y2 B; t6 F* m# i5 H5 ?# |4 t; @$ a& q3 N
HRT=2d
# _5 | r: }& F% C2 W* C5 X1 c
; d$ T$ s7 o3 G0 M7 Y* [6 r1 Q0 U, Y& M4 ?& L8 k9 W% P
3* E6 w! M) h/ X4 A
2 x8 d h. W, p/ `SBR反应池7 j% _: E Q5 \+ P( i, A+ c
+ z5 P6 s8 k X& p/ Y钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
0 _" l6 S. T% R, w' K2 E0 p& P8 S y4 m4 w" s- ?
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h% R8 w+ D. |9 C
" U* X4 s1 L0 M; x! h( `( x6 F7 z! {0 i. i% i8 t
4
2 D, p) P* _$ _& E* k. ?! A! U1 \6 R Y8 ]( m" z$ l+ ]; ?1 S2 K
鼓风机房
3 g: }3 p7 J1 q7 @* Y5 Y O7 n1 |0 j' a( Q0 s; a/ g
" C; p. Q- k0 E8 \
- s# s w+ E1 `7 n& J7 @
利用原车间
; [ K3 N. r, E' ]8 d7 [0 h( a' h: `& w" b% C! g, f
9 x* N/ E# v1 N% d5 e
! M- |% X2 W B1 w) n( n" i
表3 主要工艺设备一览表
, ]' g$ `" ?& Q2 o# H3 f4 a! H% r: w! e* F( \
) u0 x" v5 x% C! U b
! Z! G5 {4 N$ v! Q; M/ L
序号3 [, l7 _; s! |4 ~, o# s
( R& k: `' f w
名称
0 x; G- M: ~$ T' N. ]+ q/ s) i: [
5 @9 Z5 i- | M* K规格
1 n4 ~' L$ B# |2 B# f( e. B
8 f5 {$ o5 x6 B: z; b; L: H1 t# k. S数量4 I/ h+ _7 g, O% J
- R# w# h9 n) J: r+ k
备注1 l1 h5 h/ \: V1 n$ N: w$ ^
+ u' X! h% P, R! W; @0 }
; l4 U4 @2 `" {: q7 }1 C- |; j
11 M3 S1 S9 a# } w; x3 H
% Q" W( C7 ~/ n4 ?3 ~0 z. w* Z
污水泵
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50WQ15-15-1.5# c% C. V0 I0 @5 s, ?2 ?
% z! P9 k3 r2 B0 |) l
2台+ u5 `$ K3 w4 P' T5 I& r
* Z3 i# v6 u `& P( ^5 B9 H0 V0 l) C9 b9 f
; r x% _9 R% N6 t: u2 Z
6 d) N8 h/ e9 Z# S9 }1 f, l* D m6 j; N2 T0 ]
2, v L; s: R5 n5 }% `
( F6 f) ^. b& M) Q& d曝气头8 \/ J, F* G' z. B# o
0 J- \& c+ H7 ^$ a: X/ wZBK-A可变微孔曝气器5 E* i6 g# |0 ] n! r
; I2 V& n7 G+ y& m/ B3 ]
50个5 @7 {" t ] @% {
: p( _& d- g: C" z F
9 i0 m; I, f4 g) V0 u7 Y9 ^
/ J1 a, N. r1 [2 b: G# ]: w# R3 A( s( ?" s8 J! q: o
3
% D' O& a' E% } T" I% C" c% q+ `" U4 d9 v% X! c: F ?& z$ Y. p7 @
罗茨风机0 Z' ?5 L# v2 c. _+ ~) P1 P5 _
" _* g) Y% h, \% Z! Y- D
TSB-50* k9 C& T# M2 s: m8 K) e \0 r2 I
# j8 }& E( j1 M4 m* z2 z2台# n7 }4 r& g3 U+ f* X, H" S
; X; ]" t) G- L r
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
7 {0 n5 W3 U0 A' |" R! \+ e* K2 E5 }" g6 g4 Q% j; ^
7 [8 i7 B+ y- X5 ]
40 J' Q2 Z. U* L7 w9 T5 f
! a. ]& {+ i, e% F
止回阀, M7 A2 a' p; [: F) _
9 u7 W& h$ m1 A9 [3 e5 z
H44T0 p9 k) |1 M4 G# C
6 }. B# m6 o6 D( `2个5 C: a6 p- T3 d) z$ J) H4 g
# Q" u0 g4 H8 C. M
; f# C0 l: U. R
- U' o6 k7 E7 Q1 W. U5 U
1 N2 s8 {# ?. }% D/ g# K) }7 C59 t" J" p' I- c9 e: D
6 A; q4 d: t* }
球阀+ t5 T, E. @. Z* Y$ o
3 \2 w5 J) ]% ?
DN150/ D m2 z. g! `, q6 b
. U4 g. [, u" l( B5 Y7个
, u$ u" g% m8 ~, ?. ]; d
) I; v% r) l: \7 m# B3 Q7 z0 d. T & L- C% G" F4 ?0 C9 p' k
4 处理效果 ( N" M7 t% m$ E/ s' m4 a2 [; q
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
9 ^5 ] Q& r+ P+ T0 V8 j& I8 a
$ ^' f4 k7 O& ]5 m: X% r
& P+ p/ c" c' s7 R+ L5 H( z
表4 废水水质检测结果
# W! v6 |6 _; N2 U3 a; j" D
! X( O/ P: M9 N8 W4 B6 v
8 I7 l3 ^- l" r7 i* | T+ w7 N8 Y) u. j4 r% v9 d
水质指标
7 A' p7 J3 M! ^. s; S1 G a; V. p ~6 z8 [6 M$ g0 F- x! ~5 `
COD cr(mg/L) 4 i& }$ F1 u% ~, c- O6 @% ?
9 V+ ]* x; j/ eBOD5(mg/L)
; c9 P& G+ d7 U) w. ^9 w( R. c% ]9 b; V+ } F u9 @' G
SS(mg/L)
4 v5 k6 Y3 L8 R1 A' U. q) d. T3 a6 n& [$ V; D: f. ]" r! u
$ R2 S/ N: b; r" k" @1 U& H
进水
. |7 k% O6 O' S/ w9 h6 B: b% h( f( t% O% J k9 g7 H5 x
1500
; a& X) ~" U4 _/ o2 j l, @
2 t% Z8 O+ l% _+ T4 h5 H+ J500
7 z- Y/ l1 X. P; S. L
1 ^: s# \( f& d8 l* Q, `6 ^140
5 m" P# X( x- Y* s% ]
& Y* }3 ?0 L/ Y9 C0 W" f C, X# ]
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; a; ]8 f0 H j( y* G R! {
56% p) X$ \; \ n. e1 T/ }) H
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18! w5 f; n; m' ]" P: F" b
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8
3 H1 D' |4 Z2 ?- J$ C$ G g/ c* L+ ~
2 L# F4 r* S v/ V: N$ e5 o
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
/ p9 c7 |7 s. P4 q1 L, i* T- Y- p 从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 + p/ v1 T* }, v! N
5 讨论
! h4 g+ u' k0 H2 O5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 4 O4 M3 _; k8 w; B' m) [% Q8 q" F
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