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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
1 y6 o5 W; x: m& V; ?/ i5 C) V 3 B6 t9 [+ f( N7 u$ J
! m% S, |- ~& ]) W
$ h8 [; \& ?- o* y+ G5 h) [1 g' A2 o4 v + }% o+ x; O6 N5 R m7 Y( L+ }4 J
* d+ Z+ O% n6 G; v q: P5 t
* z) M! f: d5 o2 P) c& | 9 @) b6 s$ `' v& e, ^8 @, C, M* n
# K: M8 W) v0 b4 b
* V2 ^# M( _( H2 v
" ?' L( \+ V; K: I2 u ' G3 X y8 H3 }) i' G0 o$ O# k
) `3 {3 ^5 o5 N' j, Q+ C0 d/ T4 I- w, Y+ A9 t" I1 v- o8 P8 d
- B: a0 o. ]' h: D. v2 a- Y
4 ]: J5 e C6 e C" i
1 概况
& L! m5 Q' ]& y+ B( ^: h' f 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 & {0 P- G6 c5 e2 V( x! I$ s4 Y
# j$ l8 G$ u, ~1 \! E6 u2 H; w' ?/ c1 F' B# d$ O
+ _: c4 k8 C1 e表1 废水水质情况
1 [. |! U& b3 g+ x! \2 V
# x8 D( ~2 v+ W- \+ y% Y( B) q8 |, u F- K( J9 Y) j. r
9 F2 Y# G0 \* Z5 O* y( }& l6 d" A7 E8 R0 G项目* V- y# X$ E! z" |6 k
% b* j' g3 o+ G5 Q" I
COD cr(mg/L)
N/ r4 P) Y9 E
% D( @+ R1 Q1 Q# TBOD5(mg/L)
4 z; R, H" B* J* T9 S& |& l" L v9 Q0 t% n, m
SS(mg/L)
- e% k- E/ a8 @
7 @9 v- ^3 J* @# v5 d8 n: O6 g- Z
3 e6 G' D- J( D+ h& s洗米废水
- U# y; b+ B) ?. d" u$ H8 Z2 B) W! a0 Y5 i8 M2 m' k, p
1100~1500+ r* M& c. i, \6 M3 G7 D
, t! E8 m/ \# C% k) [4 V! L/ c, d
400~600
# w+ U( l9 z; P8 O& w2 K
, y$ ?5 c' k+ I: m150~200- K8 Z9 y9 F1 h9 ^ h( l, n
2 工程特点和设计方案
7 A. l" F5 z/ `8 d' j$ G2 A2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 3 R, ?9 t$ D. ^$ u7 V; f* W3 v
3 工艺设计
4 T/ z' I p" r" R4 Y" q! ?3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
9 p) f6 T; X& X, A/ u( K4 N8 t6 j # O* i: [6 F! Y: k) p
3.2 主要构筑物和工艺设备
" `, b i* b9 a1 I 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
8 @0 D1 {4 a0 s- {& p
b! q- G: G3 P9 Y8 E
' `9 L; z- b2 V8 S: c
+ {5 t2 M7 s# D- ?# U5 z表2 主要构筑物及压球机一览表
& T" K6 R3 K$ `# _+ ?4 t
/ `# `) E6 y; o! f/ p, k# [, d9 o8 ~1 ^8 _; r$ T, d( o* O+ W: ~6 N
1 w5 a# k6 h3 Y
序号
- }+ G2 s+ Q9 j; w4 @* u6 i
8 N/ l& i4 g! t7 N0 r$ E; U名称
1 z5 f* W: f. n* X ?" [
2 U) {6 p8 t8 J9 N1 _型号、主要尺寸7 ~ Q+ l# l+ i$ T$ a2 l6 W
; I: [: _1 F0 |# r& W1 L/ o
备注
. l Y: j1 e; S- O. j5 i6 r" L: Y; n- P& O
6 e6 o8 w- E, K" R6 w$ ]3 z1
8 |7 E- W7 ^/ h& ^. I; G' W! P1 ]" ?. D$ Y
1 q u' n3 g$ [0 ^0 @- i" c沉淀池
% y S% [/ Z9 l$ H+ q2 o
' Y0 Y. i* K0 v% \- B+ K! w @( ]钢砼4×1.5×2m. [* a5 h/ g7 r2 ~4 [/ L4 H4 M
" w' U6 r+ S9 H8 t) y0 eHRT=2h
C0 q4 \$ r# o
q3 t& ^! a8 l! P4 c/ [' F; U
: ^. ~4 ^0 x2 e& ~1 D2/ |# i: M) y6 [# a
y; ?8 y1 {' J0 d
水解酸化池) g5 T" X0 A3 K. K7 O' G
* j) c* C' z. N+ r l" ?
钢砼4×5×2m
! v* O% o5 Z! Z$ O! M2 ]6 v4 l# O3 J8 B0 l+ `3 n3 D$ D
HRT=2d
2 Z, _! [# I( b0 w7 ], B3 @( z9 F- N) t. n4 o
7 D; M5 O+ j/ V5 f* s% S% j3* R8 J( h9 Y! N: |
; R6 o t% x, ?) xSBR反应池" y" N. z1 C% z1 Z4 T& f* X
' }: ? V- z* I- J3 d钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m6 A; g3 d, ?4 |% ~. k( N
2 x+ I$ I- E% \
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
7 l( C- _. i0 f. p: z- _6 w+ N6 f: h8 w7 C, R% q* A" m3 e
% u4 g4 p; D9 s4 T+ ~( O8 }
4. g( \" ?- l; _1 |; S, ?, d% a( q
9 Q A! c! f8 }! M9 D& F4 g
鼓风机房) `' a4 r) l& W0 Q# r
! k) } e$ k- V/ U3 A
! L& `5 N& `7 W3 j2 u7 D/ s. ]3 n* |) L+ W k! h
利用原车间* w+ B* a$ k+ c9 S
3 Y+ w5 I$ ^, Y* r" w1 t
7 r1 X: u* @! i7 p1 U. n9 {* H2 z$ n
) U' ?( k3 K) e$ V3 q, o' N
表3 主要工艺设备一览表
4 s/ r4 c1 c% T: |/ E
# k, R0 b! A7 b _- F+ h2 U% j, N+ I% J% j% d
3 C+ \- N: b% B9 h% k5 |序号/ M0 G. i$ a) i: @- {/ c
3 s+ p. g" B+ Y4 _名称 \ j7 ^) M, _: H$ d
+ M, U/ N( G2 n; J7 G$ I5 ]
规格& j& B- t4 y+ A; x1 ?) L9 D
2 _& |7 w) ^# r/ e) @
数量2 y9 h# Y" \+ j9 a) }
6 M2 v* s( o( D! t L6 q
备注
% |. K4 h6 @3 d, Z2 z; R/ N! Y e' o" b: T8 d* h
8 m d1 M% W' H7 U+ ?) r7 B
1
# w' E2 a6 g/ c/ \! n, H G# s e5 m7 X# J0 M2 i, K: `
污水泵
* |9 z! Q6 q% l; Y9 x6 `& Z) {
- r \ z" B$ Q$ |( J [% F! s8 n50WQ15-15-1.5
+ q2 |5 Q7 W, }" P! B- t
5 Y+ C5 s# I0 t2台/ o4 c, A# N* z: l
8 I0 A! d9 {. t
5 f( G. {: m" ~- o4 E; r( z
' y8 Y8 v/ d# M: M5 Z" G4 S) k* f/ A* ^$ L
2" C" Q* |) `& o9 O0 t
. M4 F% h2 b3 u; s d6 J
曝气头 ^4 A. r" u" U
Q* G* C! A: ~# O
ZBK-A可变微孔曝气器
: d$ B' R7 ` p! n6 _0 Z1 I/ m( S; }5 f# V1 ~
50个
' a* y& ~9 p! R" i; ~6 N7 \, N: X; E% Q, U6 U8 A
- n- Z8 Z, s( K* V! w
. b1 P' R# v* w# k5 \+ N( D( l2 ~! H( M$ l
3
6 y0 _- O/ K% [& E- {
/ P) D/ z7 s8 X4 v- v0 W( d% O- X8 G罗茨风机
5 y9 c- T) r! N+ C* t# u1 P' J7 ]$ @9 o* @ Z) m5 z! `; ~ Q
TSB-50' i n, O) g' Q) O
0 B3 E/ L; R+ j8 K9 o% x f
2台! e3 D9 [ U Y4 K+ z+ F) ^. z
# C$ v0 k, B4 `8 V* [( M8 DQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
* \# j4 G* h4 H4 a2 t8 w0 h$ h* o; S- J7 n3 V. z9 Z3 |) ~9 E( L I
( B1 E8 { P1 o5 d+ F4
: R/ |- G- n* P; k
! E4 b& Z2 o/ ]3 X( Q* G止回阀
% t( G# x( C4 m% c
- c) r6 ?: y" j" L/ i) p/ fH44T
6 U& g9 K: p; o' m+ u g
$ Q7 ^% e& l) W% R2个' G: ?' @* @' i- t
# r) L" M; b* I, {) f4 a+ Q
% m9 l0 J" J8 ?. i6 Z& s4 U, w$ A* k! C# w4 h2 K2 O
9 |: i: U4 J% k5
m B& c" V" a! X/ A/ |1 l {$ {2 \, y: K& k0 Q+ t7 b. [# K
球阀
# f. g% F4 }. a+ z, n
# A% j5 G: b2 ]5 N# R0 s6 UDN150
6 Q s V. [6 R7 l9 m6 G1 {
) l2 M! b1 t4 I. H ~7 B- w5 F7个
" |5 j$ ]! k5 r3 K) l# Y# K. w% v. H& D: [+ u4 C7 ]' N* v
: d; h) b, g# f7 ?# ?& Q. b
4 处理效果 9 B& h% i, D4 p, Y
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
& N0 R! k$ s6 Y; _0 s2 F& S) J1 o# R5 x, A7 u- V! W4 M5 Z
E7 J5 z2 p7 O; G+ K
8 p$ p6 b7 Y* n表4 废水水质检测结果
7 @9 k6 z2 h9 X- j1 L3 i/ V3 l" @7 w t ]& n
3 b$ ?* x4 m) H" h$ c
$ q% a% n/ n4 K( `( Z0 D' z6 @ 水质指标4 v8 A ?0 L5 t5 R5 j
6 }( A0 A) l/ S D" J4 Q( {5 aCOD cr(mg/L)
5 c( l9 |( ]$ k c6 Z& P) ]8 I* ?# e; G% D4 Z: U" B& o
BOD5(mg/L) c& R3 P7 F `
5 _; a: n6 P5 ~4 p/ PSS(mg/L)/ Q% s* b8 Q6 L7 d% k
@9 u' S# b' c7 f* Q" p
, D) v' S( C% Z1 F2 V
进水4 `9 N+ ^" s* X. k
/ W/ _ i" i. G4 }$ d$ X7 I1500) m$ N' x/ O3 @( c, X u' T
! S# _# r j# j# R1 @0 e1 R
500
( @$ r5 x& ?2 @* A/ K- ^& x6 F, c* H$ U- y7 o& l+ p& O1 ^8 h
140
2 q3 h- @5 s! |# H( m" Z2 \# p( j: Q0 W8 h1 C1 o* `
% D" I" ?. K3 A2 N* o/ m& \$ n出水
* v3 D! k& ?! g1 I* e) F
\2 x# Z0 x5 G7 m56 i$ L# L6 V" `& `" m- }
" n3 Z n' E. \1 O187 x3 l7 p' {" ^9 o. x% I N
) _# ^( c" |2 i8
8 _* v/ x: U! L! q+ h
! K# D( K2 G" ^8 D9 L( ?. j) A/ B5 R; a/ x( ~* t8 v
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 6 g5 S, ]$ {0 S6 N
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
2 R( A5 l2 ^# ?7 h5 讨论 ' [+ f. I- S5 n5 T# `) u0 r4 R. R
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。
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