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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水! v/ l7 N* Y% ?! m; U' x
7 r' [" ?6 U* _ Y; }% H' u% U6 ?
& p2 |$ Q+ q: a
7 t+ g+ D: {7 B/ Q T9 n
+ b$ c3 ~4 T- M% S' _
7 |3 H) K) W. ?% O1 {; g9 `# F6 w) o , S' g! H, u, _& P+ s
6 q. {2 T! c3 r5 S. p+ L
$ s [6 f: ]6 F# u $ s3 h! g0 M3 M3 M! A* i; k4 [
+ S. m+ K$ z' [3 A7 E& S
/ `1 A8 L6 u; Y6 T# ^ 1 d, ^9 N; D6 q6 c7 {8 O4 i3 A0 O
3 f {# ?! e' A( n9 k
6 P0 N# ?% b9 F, }) [2 c
& `) o1 d$ v5 B; H' ?1 概况 7 h U0 J. K( g
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 6 d, _1 ]2 q; L7 J
$ F& f) f1 ^. @1 |! h) ^, j+ w0 e" X) V+ D: U
- I9 ?( E6 q% P. r
表1 废水水质情况
. ~* R: q* w+ i) ^! ]) P6 h/ z: c3 i6 b2 k
5 i* [- g1 \4 ^ M' G) W( @
8 o$ ~" x' z- d _" a% J; C5 [2 K0 L项目% A# s8 Q- W g
/ s1 a" a& u8 C' o2 q# s* e1 O
COD cr(mg/L)
N q6 a, @0 J' l! L$ n
! x: W! L: ?& _4 r* SBOD5(mg/L) ) c) i- g5 K$ p( K
' O2 T9 V7 K& ^$ F% a/ i T
SS(mg/L)2 Z. p3 ^: c; U( M3 f
# n1 X0 m/ j! _1 ^ p# {% p" J, }
; S: y" o6 s# Z5 D1 E
洗米废水
; o) e6 I- D& j- p, m
; S# l6 e4 ]$ w0 R1 @1100~15005 l! j+ e+ [. T) R) f' I; ^
9 h1 k& B$ C! S/ R* N" v" S- q# ?400~600
3 k! M; E# Z9 U. u7 O# i5 j- q/ N
150~200
* e4 S1 O! I1 G1 G; [* Y& t' m: v2 工程特点和设计方案
/ l1 O+ R8 S- v3 ?5 m9 ?2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
U* e+ z$ v8 ~+ j7 V3 工艺设计
5 u7 t) @9 n C5 L" n$ p3 m3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
2 {( A% _9 q; m. Z0 o+ ^ ! B2 N1 A. W0 m5 a: Z N
3.2 主要构筑物和工艺设备
$ S2 _% B& F& e5 M 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
* {' x O' e" {9 f. F4 G+ h
1 r- W( A; s: j7 D+ ~: W0 _# [! p4 o% Z; E1 C
* i: K5 a5 s' }, O6 x( j
表2 主要构筑物及压球机一览表
6 x- h5 {1 Y% S, H1 V) N8 j
; ?6 P% I5 N2 t' x" t/ g( _7 U9 |( y* r* m2 B6 z1 _) D
8 f- E, Z2 p" w7 \3 r9 u) T9 ~序号
d+ w; D6 ]6 O2 C0 S; X
" J4 g ]' A5 T9 o# o' {- C0 h名称
+ F; _) T U' @& l9 I0 c h- w* v+ G" F& d; q1 Q
型号、主要尺寸
( o1 e' c' f# r1 u9 M+ v
: h0 ` Y3 H* }: A1 A2 h备注6 W& b ^0 M$ U2 r. A
+ r F0 l( n" c9 Z9 K. U! v0 R/ O0 B( Q. N2 }
1
+ g3 o) ~2 q2 b' B
, ^: ?7 H1 q1 m' d- G( l沉淀池
& d6 @9 C1 L, }8 H# ]/ Z; g
" \3 G' l8 }. ?" T钢砼4×1.5×2m2 @9 E; @% \0 r$ P
0 c) b7 j& Y7 c* j3 Z8 P2 x" NHRT=2h+ P% o) {1 O L, N- H
3 z8 _/ X# y% }1 |, B2 u
1 |# c& j% m, L4 ?. [- S2 f20 a+ N& T ?/ v9 F8 Z1 s$ [6 Z
& T. w9 ?: Q" n6 m3 n0 ^$ E0 K+ Q
水解酸化池$ [8 D& Q, p$ N9 r, o
) s, S$ Z( x! W0 d( ]2 ]. i
钢砼4×5×2m
- g' w8 M: |/ p' x8 ~7 N. M1 R+ ]- E. u( g C: h
HRT=2d
2 A- I# Q5 _( @- ~- q4 p. j( n
: j- }% _$ K$ x! E
0 o4 k# A+ z5 ~% L; p31 e1 N$ m% t! J7 j5 z
" h1 l* G C0 j9 p& E) P2 ASBR反应池% C4 T. z a. F- b+ n+ O0 p2 ?
p& w: V9 L+ h: r4 X
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
3 G3 |! Y% d! t* v
8 c0 A( r ?& w4 k9 `. L( F运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
. u7 ^( F1 E. K' e0 e) I7 R- b! ~
. h' X, i3 Y9 W- p1 c0 N! P5 J/ R% m4 z4 H( e
4
/ J9 N0 r) Q, ]. _& g1 [6 g/ L
4 s) h$ C! F3 _) x鼓风机房( t! a/ V. S$ Z2 q
$ \0 `% o+ c" _4 q
" f2 W: m5 @6 @: S: n7 H
" K. {, p8 M7 z& H4 H* w
利用原车间
0 O" E1 C1 \) L
% S5 D- e8 \1 G: o1 l
7 x+ T ]% m3 D0 K7 z3 a8 O* p: q: ]2 A) U$ X, o4 C- _5 l
表3 主要工艺设备一览表 # u2 h$ o; z$ j: y
) Y, F; n) y8 e8 d) l8 |( ]: q; q6 W8 c
+ V2 u, V7 j+ J8 y- d$ V
序号
& n9 C2 F; V0 g
4 `5 T+ y7 n. r- P* \名称+ W! D% a0 O+ U/ Z, W6 Y' H7 ^
- P2 i* A" r) R$ Z4 s规格) y( ~% x2 q/ G
( X) M# u% l* V, {" V- \2 b( I数量
; f3 k. k$ z' i8 t( q+ D$ a3 S7 k+ s0 E$ C6 e& c1 s
备注
% q2 Y! w* d' N8 M! p$ W; C0 A0 U W0 H( O9 A3 n/ @: m
n8 } H$ F$ q5 L) d) v! C' ]% |$ U; `) l1
# p$ x2 T/ W9 u- _1 s7 t. c+ Q1 F$ m
污水泵
7 v7 }- f" d) Y+ u' Z
( Z( Z# B" W% k; I; ~& y7 J50WQ15-15-1.5
2 @+ ^2 Y" `6 i' I1 v1 X$ ?3 G* w; S t- m8 V/ E
2台8 d! k' k1 D. {+ ~2 U! `# L
" ~& R# _2 d* u
# S8 J1 U3 O( [2 _4 P/ G9 s" o
5 q A B8 J% a# r o- _" d4 H p' Y) t3 D$ I$ L4 j: l; A+ k
2
, e6 W* i' m5 }$ o
" p* w" |: G8 ?2 @" _9 V曝气头5 r0 E; S3 u) ]0 C5 s1 I
' l; g: K) }2 c3 qZBK-A可变微孔曝气器5 k) T: _6 ?( _9 x, s
" U2 R+ t/ j* l" ~$ R1 z2 d50个; R; d) i) v- j4 \
+ t0 E& d/ M2 u; S+ x ! f0 N5 G3 {4 j3 }/ f& U9 R& v
/ l% [* G# R S# G$ D
% [. ?% b! N) n* A. D/ `3. g7 O4 h: T) n
. K+ C. z5 f1 o! J( s& b罗茨风机
. {: C9 B' E* L1 ?$ ]% z1 Q# A
6 `) P7 ]; M/ z A: B+ DTSB-50$ n z4 r- l7 P6 M
3 @! I5 ?/ K) }! [1 {) H
2台
) m) i) J" G; A" s$ b
/ h' D$ ?( r) o- e* ?Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
W5 G/ t+ X" F& [) L2 b0 e3 w. _
: I8 O1 K+ }/ q- \; a* Y8 W
4
5 @; ^% N2 w* r+ Z m6 X2 ?+ V5 r8 G$ M( E0 Y7 E0 d0 R
止回阀
3 i( D6 ] y( n5 A. B- l
" p- `4 A u! l( K5 lH44T+ z& J- l. U$ `, |6 b# H. q
1 q, P$ ^# c4 ^. R2个
% U2 `/ p/ n' F1 s% n( g
2 i' Q- Q8 M/ D1 W " c$ A+ G' s: R4 X9 o+ I
; L K4 ~! l; s% i. T3 @( g6 V
; y* D2 s9 G7 ?: ]6 {5* ]' T% z! D# Y7 y @
* s4 x; {* h8 ?! h& O8 d球阀8 c5 R3 b6 z, l# s* h1 b- N
- g1 s, @" ~( a( xDN1501 M% c" N$ r) l+ E$ O. R
' z8 s9 I4 @4 V0 d: J1 \4 W
7个
& [: p$ P. t& G4 B' {5 m1 q% ~- n, d8 R* M& ^, r
+ F2 o9 U. b3 H( t0 O7 y
4 处理效果
6 v" N. }& [# t# m4 L9 N; j 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
7 v! h# _. e* P2 S9 j! R* a; K h6 F
! o: X6 e- {# y1 \3 s2 C
2 Y% I1 F; F9 L } W/ ]. r
表4 废水水质检测结果
0 @3 f, _0 K7 }; k0 N1 E/ ]6 M
6 _+ y7 a2 j: R& k( S4 N
* |$ ~: v9 X* S5 j3 d8 h+ T. E( F4 g5 P3 i- b1 ?; ?( T4 e
水质指标; Y- w' W8 t" `# n6 i: Z
5 c7 J1 p; X- h* E
COD cr(mg/L)
: H" j( K% j, N
. n5 i: ]3 m: Z% @. Z1 p2 TBOD5(mg/L) 0 @: R1 r6 R& H8 c7 _/ M2 n2 [" L
& `4 |* P/ T- b' @! Q/ N
SS(mg/L)7 L8 u& N$ ?. D
" g+ ? d! c: K
5 q+ b% B# r" ]+ F进水
; p8 P6 s, r; h8 l2 }
, [7 Z% @# q3 c7 ^0 @15001 X. V3 }* d( U. x
' p9 r1 r7 A' N* \& S500
/ @" ?- V% s( b u, k7 R( l5 c) T: o8 z, ]
1409 z) ~# q h+ p0 o
- d! { Q4 a6 P9 N! r s8 X
* J/ [( [- i) H+ {* v. s8 M
出水0 V9 E2 [1 Y2 T3 }" t
/ i' X. F# U7 v. w/ Z56+ U2 O+ b6 J/ z* Z% K
6 Z: ~7 I F4 x5 T
18
5 W* i9 Q5 p4 n. H ~9 ]/ Y
9 t* Y: x/ L0 U) s0 {. U8! F' ]- r1 ]& R9 C2 q: E
# p" s, Q- V2 p3 Y$ n" C" U% a1 ~6 l6 Y, N1 Y
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 4 R4 k5 n; E9 e) E, k: k/ ]1 m' L
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 - p- t1 J+ w( j/ M5 N& K. e
5 讨论 0 o6 k9 Y V& y( O2 y
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 ' p5 V& N! \) j9 |6 V# G: z
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