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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
2 d( K  m# w: r- n3 Q! I  i        
/ I. _8 }: R% R7 \               
7 H' Y( Z! p. ^6 R: p* n         
% m1 H. G. X- l; Y" I. F            . y9 M/ ]2 z0 {
              3 H1 g) N  h6 y2 k4 C4 d/ H1 c7 A
              
  [5 ~/ j9 x1 G! F" e4 q; [0 c# l6 m                      % P# S) X6 L* ~% D2 F# O) s
          2 m) @# B4 D% L
            e9 D2 U0 s/ Y0 [/ @8 P- b6 b& R* K
              2 _. A/ g0 i  o9 r& x# l
                          
  O7 d" S- B- A* ]9 C                + [: d6 ^% e% T# D) b
) s! ~- @+ ^2 A

/ Z2 S. k1 U, H( m) O+ s' i
8 m* n; Y5 H- I1  概况
* B! J* \5 \0 ?5 Z& E  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 0 e/ }; F$ D1 x" a. h( D& {1 U8 p
2 `- C3 r, F; J- c0 f9 W
6 y& h* B/ s2 R5 t+ w# l

0 a; n5 h, R- C( K表1 废水水质情况 % r3 A7 [2 R0 f, x0 n5 Z

% v4 K7 k+ d/ z; o: I! S" B
$ P, d6 H+ A8 K+ |
$ B* j" t; E2 F% U项目; G( N. W& T( u: B
2 L( D8 t/ F- m- @
COD cr(mg/L) 1 a, U5 [5 o% ^2 A, Z4 p7 t
/ p4 Y5 U) q% t
BOD5(mg/L) : c) q3 H' ^  _* r+ B+ u( ~
, I; I0 T8 f0 E) L6 S+ r8 S; J: b) h
SS(mg/L)  b( M* ~( _8 R  K' I- m" @
0 X, w, [9 b. y8 C! W" ?6 |

# K7 x' F7 A8 v. l- ]  c洗米废水8 K0 c0 N4 {( ^* W

7 c; m, o) ]- r1 }1100~1500. y% m% o1 ]- k1 f+ b( \" s. j

2 C( u6 b) q0 x" g0 ]% \6 R' w" e( A400~600
' @% ]( S$ `8 x
0 ]( X/ P0 y, N- u2 y  V150~2008 `7 t8 l$ v) ~. X* u( n8 a: L
2  工程特点和设计方案
2 o' X7 C9 N  L2 L' O' \" J0 ^2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 1 o  ^4 k1 @1 R
3  工艺设计
; U' w- U) s# L8 O- z) c; |3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 ; ]6 [4 ^3 Q# x7 {9 q$ V

2 \7 S. o( Y4 D# X* Y# F3.2  主要构筑物和工艺设备
6 R8 N. b, ]$ X* C" }; K5 Q  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 9 Y2 y# Z2 G( V( I3 a

6 A& a9 h% |3 o& n/ l& R( }! |. H! F% w4 b% N' F

1 C) x; U6 y5 x1 |9 t' V表2  主要构筑物及压球机一览表 . y9 X) P  x  W+ K: h. D0 M/ _
8 f' n5 [. v2 s% E

. j0 ?1 x# U9 }, O+ y& X7 N8 W# l% t. L" ~% I
序号/ I7 D+ _  L0 _$ l# a

$ y' p$ W% a& z0 \名称; P2 g- q. M  d3 K

/ b+ H3 M9 q& z8 K# L( k! o型号、主要尺寸
! B- I/ Y, Z# V
5 l) \/ X0 h2 [9 J0 \! _1 Z; B. B, ^备注# h! x. B$ P5 z( }6 |3 x
) l9 N" b7 x* X2 Z+ b; ?. \

$ d+ C* {- \8 G6 L' }" e1" N! q0 B1 K8 g# g
5 \6 `- N& H- H) _' t& Z: ^
沉淀池
* X* L) W" _- u+ W: s4 P. Q( v# R1 `$ |
钢砼4×1.5×2m; I* z3 H3 O9 x7 F; W6 P6 o
4 L; e: e' s# J3 |% x
HRT=2h/ U$ v6 D5 @& K- K  D- v4 \

+ j0 H# H' w* z3 N, }  K( }  A& N+ d# Z5 k" ]0 U
2
: A% S& N  t% z1 C& C) x
% G& Y6 L1 q  N- N# r3 w1 y+ k1 W" C水解酸化池
/ Y! u# s) i6 d# [- \
6 X' ^! x- r' ?& D/ z( M" C' t, E钢砼4×5×2m
6 J% a' L' f3 ?
# c; I7 u+ m- gHRT=2d
: c8 M# \1 W1 a2 w
: Z; U* x" {9 [) J$ P: B4 n3 O  J9 x$ U
3
7 P6 }# O: H: F' N7 D2 w  u0 t& E6 t
SBR反应池& y7 K, u& Z' z
8 ?. l2 }6 V; T0 k
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m& @& I+ s* H+ H: d+ [( P  o
/ R; u) c/ X4 t3 A' O) U& p0 Y
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
3 {0 z7 M6 S3 e0 {$ A# F5 `$ _3 X- r: E2 J8 u

1 ?7 q) B! A# `: m$ X' `/ S' E7 ^# t41 _+ p! b, c- }% x6 ~- W1 I8 T

3 Z: ~( w) q) I' U% p; X鼓风机房2 M% _# T: w) [8 u) g' C3 Z

; J' d6 @1 Q1 c- E. K
3 ?4 Q. M% D7 m, Z5 N' q7 S: h. f3 m0 V8 x# O# s" ~: a, G
利用原车间" R9 x! r) z7 i# O6 ^! }
' E9 G2 o: G' m2 M( E
7 C% p9 P8 @- T

. K, @8 X* T% G; `3 h+ m0 ^表3  主要工艺设备一览表 , ^3 Z) E! o' ]$ Y
, ~. ?+ k+ [" C

# i8 T0 I. b- H$ T4 Y  J
# O5 I3 F8 N3 |序号
3 r) S/ H- L+ U  ^
* ^7 w! s& ^4 h: [4 w* s, W5 q名称& T: P7 t+ o9 j, ^9 q
0 Q) E* N1 i- s* ?, p) `
规格. q6 R( F% w5 r( h$ s) \  O2 }

! q0 D: r% X2 n9 @6 ?8 p数量& r/ q6 c, \# r4 K8 Y
6 e+ Q+ P" d) n5 R  l9 S+ z6 l; m0 H+ D
备注; F8 D% t* k) O7 Z/ w1 N. q; U
; N+ g  w# f6 X7 E3 h, C  }
; R; I  k! Q. n4 Y' H) k6 J3 H
14 e; a0 o+ J( n4 z8 m. V) K

; i4 d2 a8 D7 L污水泵7 X( ?. k4 {& Y; W8 v- P4 A
. }% U$ [. c5 |3 x* @
50WQ15-15-1.5
" U2 ~' `  f! i- _8 m$ F' ]* h$ i4 f! U
2台
* f& s. [! N) j" b! y& h4 X2 I& O3 h9 L  v9 U0 e7 R, ^

" y0 v  v1 b, t+ D# |% J+ p/ A+ E& t  j9 u% k9 h7 A1 _/ r

: t! q! Q/ O+ a5 Z; R, y# O2  L8 T1 N" R& g4 n6 o

4 w' ]1 a" d& Q曝气头
3 B3 ]3 c5 q3 N8 l" k
" t8 A3 N) Y% p/ D( Z7 Q' D4 g) OZBK-A可变微孔曝气器
: J( l7 }) r3 Z$ b5 M+ O6 u
, L; U7 o: V9 h7 e0 @# Y! A50个. ]" t2 x' L3 d) V5 C' J

+ Y7 `( a+ O- c ' C$ G- \. P) a" N" x

0 d4 h# C; c( d6 R! E: D% n" i- B" g6 |) ]( V2 ~, g
3! r, ^: I7 @7 Q$ S  J
4 e, X, n! r6 }9 ?# u7 Z( X
罗茨风机( c. U( v8 `: q- o) F. T0 k& I) W

: v3 ]3 y; |  j2 y# lTSB-50
, F: X0 ]9 a/ C  x
5 l" `+ g& K, y3 c2 K  x  V2台# H8 g2 ~  m9 B! K
6 r6 g+ G3 W1 {: a
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
; z7 Z4 m3 W* Q% S. M+ p5 B5 `7 i' ]0 d2 z

9 j9 Q0 y: q1 p. H3 o4
5 Y  L2 H5 M. r9 F- K
& q1 U7 H# @" X+ [+ k止回阀
4 N" [4 v$ B) o" V: v
1 `) C+ {1 |' D( aH44T
! }$ V# o: w# C8 t8 {* _6 D
* M. i3 ?" l3 i3 s+ Y% }2个
! }8 ]2 M3 @  B! `3 h# s& ^, j/ T! j/ }* B! ~8 Q0 o

* p+ A% i' x8 c6 k1 L4 J9 I  K! A% d' y, n! m- i/ C
: ~0 C5 V0 \2 [  N
5
6 E% ]3 f' }6 |" ~8 \3 h! t  |/ C# w, Q5 q. U1 U  e8 ^# l4 P0 u
球阀- ~1 }+ K4 \8 E3 q

  E& G  c8 r4 G1 Z. ZDN150
2 r  {4 a6 {. \" k. x  w& @- B! }2 o# D: f  P3 I, I
7个8 t$ k% Y2 [; }! o

* p9 @3 G& Y% e4 d, F
0 @9 x" E, T* F, Y& o3 Q) \4  处理效果 ( A3 B1 r) ?3 `3 h+ P) F1 O$ G
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
8 @" ^1 L" [. o  o- v% F. g' Q* T* ^# m$ Q' S! o. P, [# O

3 M* e8 |) q# R
8 p! m  _5 S: P7 V7 _# l表4 废水水质检测结果 + V7 P' d, Y5 f

' J  m& Z! B4 j" G9 ?9 j9 n4 R" m$ c5 z+ Y8 C

6 M) V2 X  K6 l1 ]- }" o6 }" o 水质指标& a: a3 }" ?, J
5 Q/ J& s5 R. K3 ]( B( [9 c
COD cr(mg/L) 6 B# O$ A$ J& U4 J- p8 a
. D, l1 B1 U7 r+ z" _6 T/ U
BOD5(mg/L)
$ \" Y) t& u8 F" d  I# F
3 Z! C5 H+ i' P  e0 {% v, pSS(mg/L)
  _  L0 p- _9 N" Q1 P& Q6 c* R4 F  |2 c& \4 h
7 d1 {: J+ b, j" r1 p( j- ~
进水$ e' Z* X" U- m4 }5 d& }$ _8 ^
; a9 r7 D/ K& \) f7 T9 C
1500
; r6 ^6 w8 O  S  `! t1 N$ v3 v1 J# q
500' w5 B  a+ n4 Y
; n) u4 Q( l% N: J, \
140
$ p  ?# \4 V2 i5 A4 `" S; w5 @( I. t! I$ M5 [

+ |: B* S* x' r2 s8 _出水
8 k; {( b; c. W7 E- q1 w
( @' a/ [9 ]6 i$ w5 N56" p4 M* ]4 r7 Z. V  h3 b

$ \/ f: D0 n: q184 H/ h5 m/ ~& V6 M3 _

3 B1 O* F- P3 ~  g2 n8  i, O1 o( l( e: c! Z* q  W
2 t) e/ I! T( s; J: y

. m& W5 t' [% i) h, C/ }: ]注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 $ h2 @: ~; b, {  w, }5 L5 c! v4 |
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
/ _! a( p0 H9 _1 G  H$ G5  讨论
. W. N7 @: O+ F# |/ F4 f5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  + I/ E6 \/ N% o* W; \' t4 k/ P
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