 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水) ^ i/ m& P( _( D3 N! `
7 t' ^9 {" c' R3 |$ V: @9 `+ D8 G# T
! i7 b* s9 r* @
9 H4 y X. q- t
: p8 |7 N9 _" A% U) M
5 ]5 F& m1 Q$ p! ~+ }$ c' B
5 k1 r- z/ J( b. o- s7 b
* I! R( U3 _$ x0 I6 M0 y7 c2 E0 E 7 J& f" N; ?9 t" ^
% h* I& v& q6 Z3 a. t R9 B m& n/ o# a0 a" c) T
' o0 i. |0 M2 u/ F( u) t1 v' ?
, e) O6 t, d" {4 V
+ c& R1 G( g; m* q6 u* Z3 I$ ^/ `8 D0 w7 ^. {
% x+ [, F2 z: S, {- q8 {) v' z
1 概况 2 b0 o, \# Z% o
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 7 l( R% Y- [9 i8 l
, P) S1 w/ Y3 a
& Q$ j' L( E7 E
/ ]$ n/ `* I( ]- s4 `表1 废水水质情况 $ H+ W4 P+ C* y5 l9 n# ]
2 T4 }- D( ~3 Y l: P/ G6 m, I" `5 `0 F% t1 w1 @; J
1 j9 W8 R4 \4 j4 U
项目/ b6 M$ j5 Q3 h3 m8 b; u: e2 D6 n
, W8 H; Q. n) v* o: f
COD cr(mg/L) ( Q" H& I8 L {
p2 z) c# I( m2 Y. WBOD5(mg/L) # Y# r0 L- j3 |' H u
z, _2 [) K6 G7 Y9 m2 U6 b6 BSS(mg/L)6 @: G* a, x2 Y5 }0 B! U9 e
' n5 x+ Q( a2 i! g H
3 b, r8 U4 x; G8 Z; g1 C洗米废水0 O8 {/ m, B5 q4 ]' |
! `( F( n$ m, o& t, {9 ]1100~15006 h8 }, n( h+ Z9 p2 j
6 T# h' r _! S
400~600) M( o& C, @/ F/ g6 Z1 v0 H
2 Z) i. G2 r9 _) L( o* P+ s
150~2007 }# F; \! m* r0 v7 w
2 工程特点和设计方案
& m* e6 r( r: F2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 7 d" O4 B( S% z: o. K, a0 |
3 工艺设计 & C H4 u( ~7 d% @$ T* Q
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 . k* D# X- R" F
$ T" \* r' [) k! l" m9 l
3.2 主要构筑物和工艺设备
( b* U3 \2 j2 g- q8 i2 F$ | 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 ! f8 [ S" {+ V$ T( f
1 T) l$ ~. j$ S% b8 `
+ _( P/ x3 P* v/ X- } ?
1 u, l n4 B9 `- u! F" `9 n表2 主要构筑物及压球机一览表
: ^! k; `' C) T# Q! V- |
: I0 B1 h1 g1 |$ ~% I. U! r$ I, F. N( F; N8 N
6 F( h7 g/ J: E* i序号3 d; q$ w3 [3 ` k n
: [! J1 K6 O ]! U$ o
名称, a+ h U+ r8 _ n
. F: C4 A7 _6 t8 o8 S$ l
型号、主要尺寸& w2 c- Y* ^5 \: j5 Z* k) ?9 V
4 O; b+ V: z, g
备注
& n$ n I: q! O' n# t8 }
' b" |. q4 h) q) P, N1 w$ O: X5 P3 y( J/ E# _/ q- F9 _1 b! O& C
1+ Z) a; Y5 U/ c% w2 e/ f7 U
$ \. t+ V/ s( Z
沉淀池( c. ?( W: B) y( e
3 T- t; O' d: q5 B6 w' { G M" H" A钢砼4×1.5×2m
) a4 A5 C. p: {+ Q2 ]
/ `3 X0 N* R1 A8 b W( `HRT=2h
2 m4 ]( f0 T* ~% \0 K) v/ D [. C/ _# |! ~: p7 P6 O# V( l8 ^* c
/ @8 _. g0 x. ]* Q2% u) x# t- R2 d: a/ U
) N' o2 Z, R' q7 r2 p6 R7 i$ C水解酸化池
! l$ \- I8 y3 |5 c0 C* I; e5 F/ z& G5 ~: H0 u* a- j% Q7 C; @* \
钢砼4×5×2m+ x' P/ N" S8 }- M F
% u1 N; y/ j3 y7 X( C/ A5 ?5 iHRT=2d
, l' [( V' ~7 I& C5 c7 R+ E4 E4 z+ [. A0 G, R+ M
8 B* H* [1 k3 @7 p3 E9 _# z0 u
3, k" {. q. Z9 P, B2 D$ K: \
+ K# u/ f; ?& h& CSBR反应池
7 k! u% k; `6 y; [/ i8 `( {( z- r( s' w+ l! a/ K
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m( }, P7 T# L/ K- V- Z2 P0 ~% f
) ?$ ^; K E& F6 y运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h. r4 @2 g0 F) D: e5 ?+ F$ L) w
+ o4 A- O9 x% Z
+ i3 M& M5 \$ E9 ?2 l# s+ C44 p. {; D, y& a8 l* O+ n
( X0 E/ B( `% z! N6 f! `6 b& s5 `
鼓风机房
! ~+ \8 ^8 b8 S+ k0 P6 T! \( C
& i' `9 C% _% F0 @' y
, a0 t5 z: f- a' E
( V+ R/ G- U+ o0 i8 [7 l7 a8 A利用原车间1 K/ d3 d8 c7 r& e, n
* e+ l8 w- `. [: u6 v0 k
7 H9 t& J) \7 |; r) Q- _
. u! o1 c/ \7 B
表3 主要工艺设备一览表
; p; d8 F7 b7 [' {) w; I( C& K K# x: R, M1 u. A) k
5 u1 A# }0 u( T5 Y6 L! C {' X7 A) q
, L" p& d o/ B% o序号. [4 F- H9 C3 u" W6 t9 p u
1 I* H5 N2 G" v9 _: u. m2 T
名称
0 g/ D% @% c& \4 m( Q- k
6 U: c! g7 Y1 S# e' k规格
- X% j; i+ P7 b" r0 l6 V3 J+ ^+ P* g' M
数量( R% p0 P& Y* [, f0 b& `* E2 D2 i% B
E' `% P4 ]" Z* I+ W
备注
4 w/ o) l+ A6 g; @8 @4 e
- K; Z) m' `0 i1 Y& @2 e0 g8 k8 N/ q" g
5 _) k o7 Z6 X( ^* D% q1" K* v& G8 V& q4 o$ Q
7 S5 E, Q' j4 Z: p) I0 I
污水泵8 t! x( O$ I. Q% ]3 ?
& E. t$ s: p5 C* O3 K1 o+ p
50WQ15-15-1.5& x7 z' q6 I0 V
, U+ z! f6 J4 S
2台
" Q- u3 c5 t, I1 x# m4 P' N5 F' J# g- d
! V" t. o7 t' g: X
9 O" v# g8 j% `9 w
! c9 I, G( d$ r& y9 @
2
" I& V; u: [ Z
( b" o+ W* G) O U曝气头
2 ?9 I, W) J/ \
5 c3 q) j7 A( ?; C4 A* `ZBK-A可变微孔曝气器
3 h" S c' k$ I! Y
9 u$ n0 S+ z, ?8 Q& i4 m4 Y1 ~50个3 o1 |6 B2 X- t" i' Q5 T* X
0 N1 I# v8 s0 d6 }3 y% W. G
) H2 a; o+ ]% B6 R
9 O, \( l7 E( J+ p# k2 a4 M* {1 |$ O- k
36 f1 r4 |2 c4 U! L& L& u0 d
* O% y' m% _( q8 z罗茨风机
1 ~8 Y& u; T1 @! F6 W6 t# d% `+ c
) @% e I) ^' Q) O5 _; U$ gTSB-50
7 a4 h) f. W: X: m
5 O9 ?( I, N" g. c$ E2台
! H! g7 D2 e0 I
7 J! m8 F4 b" M, {! r) iQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW ! W+ L. I v& F* _2 R
1 n- J* |6 C% n/ V- a" F/ t+ @3 t8 w1 N6 a& A3 ]0 U @
4
2 O" n9 x# A3 P" d" p6 \+ y' p% v9 X& P% \4 _
止回阀
* c' ?0 p0 _5 h" S
5 `$ z8 c# K4 I3 VH44T
# U3 D7 L9 l0 B. J7 p6 i$ O- Z
5 Z6 E7 X% y/ E. f! I2个
; O8 F9 b: x' l/ Y$ Z# x8 c" @+ J5 q2 f. [ D
9 a. D3 U9 G2 r4 n5 s1 ~5 e
4 S9 j8 v+ b( p5 q0 W% g3 B* ]
# d6 C: y) B% }
58 U/ X! d6 h- ]) E5 [$ A
5 e; ^- r; J# [; }球阀1 Y3 r7 P5 a7 ?3 S9 J9 t% j& Y% L
, u" _- I- N+ N) T v3 \4 t
DN1502 x0 ^ ~/ q* \, H
- `2 F/ l; Q$ g7 L0 t" O/ R" F7 g+ I7个( R, U; g% y5 B# i* L
+ \7 H2 e. a! A0 a c- Y2 w* F) I4 {- a" B& |3 ^
4 处理效果
: g4 u( u4 N6 @$ Q3 `& L 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 ( o, P2 S- ^+ S8 y, {3 D9 H2 a
8 g. N# E" V: H {1 J' j/ \
& I/ F3 I' N3 E9 y; v
0 V6 T0 E( c; p) j% v表4 废水水质检测结果
9 T6 ^( ^& s% E! i+ u$ e) I( e. ^4 s1 O2 Y$ i
' [* r8 n: i* ~0 t. i8 w" ^. ?/ n
7 e2 H: `9 b$ u 水质指标, K3 r5 W( x; p- E
9 M; C& {4 v; F
COD cr(mg/L) * b. K0 f+ c4 p$ p: i
1 S6 A4 [8 B- c! F! G O% lBOD5(mg/L) 6 j9 z" O( {* T8 T
$ {8 G/ D+ C. V* ~
SS(mg/L)
# A* S* A3 L& Z) T0 e. ?) ]
/ ~* ^" y& |3 B" m' C' k7 v' B' r% U6 d+ f- |
进水
. h; h$ Y. x( ^9 _( u' F' Q9 p
6 `( [+ ?& Z) m* R1500: V3 h& r1 t4 l# V9 G( r4 Y( t; V. ~
T% k( W9 f3 E4 n" l. z
500
0 i8 t6 B7 b1 l/ D, u4 n2 Q5 e) o9 V% w0 |; [
140
6 C$ I' I' k( }! X; D% [% q: z$ h o- x9 Y, u
* H" ^2 S, \1 R/ `
出水# }+ v( @$ T0 U" h2 J) E+ F( G- o% [
. z# i+ K% e& D$ n; |565 L3 r K$ P' u( ]- O( h
& D) \2 r! z* Z5 P18( b2 T$ [+ V/ U1 \% I; G# R
8 [3 m; d: \$ q+ i9 M. _
8/ g% X5 w4 L5 \* u
9 W" k+ T$ _8 g9 ?% k& p
! c% c5 M3 p" k3 c w注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 / n5 w% c! z' j' l4 K2 O! t5 X
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
* L8 @& G9 C& U0 z* L) |5 讨论 : Y( Q8 Z8 }, ]3 y+ ~5 M1 d
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。
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