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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水4 q2 f' F2 t' T
        ; L& F1 U; I  G& z' L( H; N6 G3 E
               , F# K! z) x# M2 `
         
6 q' c7 L3 S0 d  F$ h! ]            
  |; j; d; I6 i2 ~* I5 t* P0 m$ G              / a6 e, i- ^! c+ g& j* m5 o
              
* A8 B; T! d: K* i2 P                      8 t* T2 G4 I7 I+ J" H
         
3 V- }0 ~8 c7 X' R, b3 v          6 t% E/ c- C/ x2 N* Q4 N
                }* X0 ?# I+ d* h/ R
                          * b/ t$ w# }& d* u1 J% R1 L1 V
                ; s. i5 n2 I5 w$ Z  ?

4 {3 n* K( Y/ c( H/ S. W$ E1 \! S7 t* Z3 B. h
! r3 S- M, D- u3 s
1  概况 + D+ u9 e( X1 B) \
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
2 z, W3 u( D5 K1 K/ s) I- U& e
( o$ g7 \0 D+ e& y, R& ~8 a1 ]4 o3 ]

, Q. d) N# j: D$ n& `: |4 X! E( V表1 废水水质情况
  ^6 b3 n4 h5 k
& v2 ~2 a6 O$ w  N0 v% h& ?. s
% y( M& i8 X+ }5 R5 H5 g' d
1 U& @* \9 J! o0 u! l* Q/ u' |- `项目. k2 y5 \5 i, h  H8 @9 h# y8 g

8 h* i2 ]8 K2 z$ S7 q* F% NCOD cr(mg/L)
$ _2 C: \5 d3 R- R! ^9 l& R! r) }! A$ O% r) n& A1 t; o9 c
BOD5(mg/L)
. m0 e3 A) ~7 j8 L: d; q- g8 H0 e& S& I/ u) A! r' v
SS(mg/L)
" {5 Q% D/ m" \/ X: v
& `# L( P9 R+ C$ P, e7 |! S) ?$ x8 Y3 O" D
洗米废水
/ j: ]' [- z$ k, M# \/ g
1 h  I/ p1 c1 b# U$ U+ }1100~1500
5 W, _* m1 q# a5 {1 G" ^
  N7 \6 ?6 A5 M% e2 W6 ~9 }- @400~600
. j9 q0 k) S* V  e# k. u# G+ U7 k. _* e, h3 H
150~200/ ^, t3 V" }5 b
2  工程特点和设计方案
* ~2 J' X/ @/ m7 ]7 M5 \3 n2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: / t: u6 v. F  P
3  工艺设计
- D  j& A5 {$ n+ s- E: e3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 5 h$ }. M# I! L
/ C" o: _/ J* J$ {' J
3.2  主要构筑物和工艺设备
" O; {" h6 a: L8 T' H  r8 B* I  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 0 H5 J" f+ v( v4 k9 G0 d  w% U$ h' n. |: b

# q2 n& ^& y6 Y" Y6 g! d" c* J4 J3 }+ Z  M- F

: I/ t9 G9 b3 g3 m表2  主要构筑物及压球机一览表
' L+ K4 c$ D6 {( F" s& k( r
" l% E+ \' ?0 B/ P. y
1 k4 ?# a7 a  S! S8 E- E' Z+ U. J/ w  g
序号5 U  Q" x$ f2 D; g8 \. q1 P

6 O  y1 A" F" y/ v6 g  m5 a- K- z名称$ P$ F1 t7 h# ?: P& E6 w

8 z0 ]! c0 k: W型号、主要尺寸9 S/ A8 C8 B- k; S9 c

3 n! d) Y& w$ i( l3 _备注
3 u" R8 M# h) y2 Y- S1 e3 w9 y- R) F% _8 z

' |/ ^4 Y" D# ^" D, N/ V1
$ u4 N2 b+ y9 I6 y5 f
6 j. |& \3 y7 E( Y, n2 h( ]沉淀池
4 y; P$ M+ c; n6 G, F! L! T3 B( M  Z  K: V
钢砼4×1.5×2m
; \6 m7 [( T+ y, |/ w& R9 m
3 [. J: d' ~2 q) B3 cHRT=2h5 P+ ~) M2 |+ L. s2 C" P

4 E# W* B: n$ ]) ?% ]) J) {# `; Z) T3 ?
2
* g/ I. E# S. L* S% r6 _' U
1 x; I* E- o. W3 q6 W* S! v水解酸化池
4 K5 ^' R+ a$ s1 ]0 B' o0 ^2 N# {$ `8 X% {( W8 b% Y' J7 o9 K
钢砼4×5×2m; y+ _/ c3 g% Z* E; ^
& K; B+ D5 {  U
HRT=2d0 t5 c* V+ c7 e7 U& d: g, L5 a; ~
  h, y  Q& z4 r6 g+ W6 M

4 I8 B$ Y$ |# l+ t2 @6 A0 L32 U& O( Z. \6 a9 m4 W3 z0 X7 \) l

1 L& C$ l$ ?" d6 w) ~& s0 |( _3 q) v' J& uSBR反应池9 u3 ]6 O& m* S+ J6 o
2 O. g! [$ c8 Z- v" d9 x/ ^& E9 w
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
  i: c0 E( C5 R' T  x0 I/ ?9 Y6 f" Q
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h# u6 y: z  ]( m2 H$ R, Q
2 z1 I2 q3 Y" b! A5 x* I
4 J$ U- X+ D# K& n, O, f
4
  C( s1 N. W% b9 x( c
# z$ d/ S0 I9 K0 C$ e. \; l  z/ X; q鼓风机房
6 r4 y- g# a) I- l2 W4 l5 W  g+ z6 Y7 m9 \. |  W+ P. Z

. |6 U4 S% A% U7 ]6 J5 Z" l' K. ^# s: y; W/ [9 z9 [# Q
利用原车间
( `9 i* v- y+ }( Y  T6 P
/ X6 `' K4 w% ]% A& Z$ f$ u2 A8 ^# G6 c# L

/ [/ l: f% u7 c表3  主要工艺设备一览表 : |' ?* n$ ]9 u" B& e
3 l7 n4 s0 K. f8 e* P1 }

$ Q6 ]3 l; O5 z7 W- W$ u5 S
" L; ?" f4 _$ ]% k序号
7 ^) J0 o2 s5 ~) F& m$ Y1 J5 z6 a3 A# ?, t5 a6 ~  ?
名称
' s0 P' e. ?9 v+ J8 f+ }; `0 E; j6 K* v3 S! {
规格
3 D2 d5 G- @( C' N
. l; W% N3 B& i9 v; I- Y' b0 \2 P2 L3 U数量# m+ h# |: M% o- a  z* X; l- b
; L: `% W1 W5 B  C. w7 ]
备注
0 U0 X5 Z9 o* O4 ~8 O) r* \2 k3 ^. z( R. K: w+ x7 F, b
8 m9 _6 d1 i8 `) P8 ~
1$ Z5 [2 b6 l! v8 u3 F/ w
8 M, V) {, r% {
污水泵
0 ]% V0 o. n  V2 ]: |% t. O) H1 w6 @9 C, S$ [, c
50WQ15-15-1.5: f* ]$ |4 v1 `) S
! i: |" P- t; R+ d& S
2台
4 [3 v# m$ w$ U
/ _$ r& c" D6 z. Z7 d" B # E4 C  C# G, Y# D3 f, ^# r

& [# \6 M( y  H5 V, F! y2 g( j8 w& d) R- O, Z. ?. X  O* e5 h  p
2
* q- S' Y* y! }  D
# @% a  p  @, g6 F# y" g曝气头9 p* E$ T0 P  {. {) ^
6 t! n* [' j6 `3 B9 @, N- K
ZBK-A可变微孔曝气器; m: }% C- J. S# m8 @* B4 W

1 E: J- p+ W3 h9 |' d50个8 @. p" n1 v' y1 J4 R) l
2 S0 A9 r# P1 K9 l! V, p9 w+ b

  k3 D/ l  r: u0 a3 ~; Q
0 [& Z+ ~# d6 C3 ]) p  ~
8 b% E" _! e. |3
2 t! l; o) q' @0 V- V
& T+ i. [2 k% d/ v1 s罗茨风机
+ I; |3 X5 |% Q* u& p! l+ ]& D" V: C1 e5 t& E
TSB-50
! B. m# ?8 P! L6 D+ t7 d, ~& ~: w4 N. w; S
2台
6 ^! j8 ~3 Q! Q, S7 v- f7 ~/ q
: b0 s# G: F* @2 ~4 J$ dQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
7 t6 K! K+ c# @) R  d9 H) u
2 k7 t/ |7 F) k& [- G8 L. ~1 a0 r  S/ e" L7 E6 d4 b
4; S, S% M( _" S5 o# k! u8 {

/ `8 _6 I3 E! \+ m2 F: L; Q4 V+ X止回阀
8 s1 m9 V3 B% U4 d( _
1 e; _+ b; m- J5 nH44T
. y& J8 s$ h4 b3 ~( J' J+ P
+ I, F& K# S4 s3 O2 `) b% @& }+ `/ B  @2个4 j9 `& f8 n$ y6 P6 s
4 f, X& f" }- N& V3 o

  _  n4 P- H! @5 T5 N
3 o- m6 f9 _6 E7 h, T* w& o% V! W9 G  m$ @) K& ~
5+ M* L6 U. N( Y+ M
+ B6 s: x; {0 M! \4 O) `6 n6 m
球阀
: t4 r5 y1 d7 i: v) M# d" `0 f. m: k: R
DN150% W& W6 h1 b! J" @; S
' B$ p* A+ d! V/ I4 I" {# L& v
7个
2 y, _* }  a3 V- r+ U. @$ T) u: R" _0 _5 @1 Z

! ]5 [3 G  F5 f& O" w8 g4  处理效果 ! l  h( {0 }- }- X6 P; h) ]
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 0 b" P; i7 }7 m! E, W: T* ~0 v, e

# F) P7 Y9 J' R5 ]4 @8 _
' m3 |. U; Q# I, O/ U, w6 j$ J; s- B3 A! Z: |0 G. O
表4 废水水质检测结果
8 j) T! o8 Z' `8 |! u7 g- q3 U0 @
% {  z* k; S' |! q! x" L3 Z
- u8 ^/ B/ W* P- {8 w5 n4 U7 O' ?4 j
水质指标
0 d3 }" x7 |7 F7 ?/ \* Z7 k
7 O$ E+ E4 p6 n5 [! LCOD cr(mg/L) ) e- l4 R$ a3 P& Z0 t- ~: t8 V

1 Y9 y4 k$ a& c. kBOD5(mg/L) . e! k) D# D% R7 F
7 N/ j7 j+ T+ H5 F+ S
SS(mg/L)
/ @0 h) a" {7 ^4 b; Y) \( u- p* x, c, x0 K

! P( n8 G. P1 s进水
- j* A; s% D0 t2 J
  T& U9 H0 |5 D2 L6 D( }4 R3 `1500
( }# s7 ^: e1 E- ~; y: l
2 p1 K6 [" p8 s4 D" Q' w500+ m/ P) J+ T( D
2 M2 `& A5 X; c0 V( @7 s  X
140, d$ z/ c8 {; A* `. T0 z- w
% K& ?0 t0 A  x( C/ }

+ Q8 e" Z# c$ Y出水) f) z4 @4 O+ J+ o$ w/ l, R

6 x. {) z' y; ]+ b' E' d56
& q8 d* b% k* {( Q/ @. D$ o! ^; N# }7 n2 O9 H; n8 n
189 _7 I9 i$ K7 K% M: V( |% t9 }
: p. M' t5 d6 H+ K& R) P9 D
8
% E4 q6 Q4 l  [- \5 f
4 g; W0 {2 P+ z, I
; Z8 m; r& L/ [% ]注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
: D1 J' _3 y* z- f  F0 A8 T  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
# Y" F8 X- y0 v) E  Y5  讨论 & h9 c/ _$ r/ s2 a% r9 z0 ^9 ^
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  2 Q* w$ E, @/ U7 u$ J- X
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